
今年以來,金翅嶺金礦機修車間通過開展降本增效班組勞動競賽,從點滴做起、從細節入手,精打細算,用實際行動實現降本增效。
氰化二車間尾礦壓濾項目改造作爲金翅嶺金礦今年的重點攻堅項目,施工過程中需要拆除4台340m²闆框壓濾機,而以往這樣的大型設備拆除一直是通過招投标外包給施工單位,施工方報價15萬元左右。
“讓外包變自主,這次我們自己幹。”在聽到車間彙報後,該礦礦長錢虎一錘定音。
說幹就幹,機修車間立即組織骨幹力量,成立以車間主任爲首的攻關小組,通過實地探讨和調閱設備資料,從安全、效率通盤考慮,制定可行性施工方案,在作業過程中摸索經驗,按照施工步驟和作業規範有條不紊逐台推進。
施工過程中遇到最棘手的難題是主梁的固定螺栓(共64套)拆除,由于拆除難度極大,以往外包施工方通常采用破壞式方式将螺栓全部割除,但也容易造成絲扣變形影響安裝質量。攻關小組反複嘗試後通過有效的潤滑、除鏽手段結合懸浮式拆卸方法,最終将全部螺栓高效、完整地拆除完畢,保證了設備質量未受破壞。由于安全保障到位,措施方法得當,整個工期比預計提前15天。
安裝過程中,有的壓濾機附屬配件無法運行,爲進一步降本增效,攻關小組再次迎難而上,“沒有備件就自己改造制作”,先後自制加工鏈盒16套、鏈輪軸8根,鏈輪瓦座1個,托輥32個,壓蓋4個,改進導向輪7個,拉闆裝置8套。團隊在整個修複作業過程中充分發揮創造性和能動性,80%零配件實現自主加工,節省各項費用5萬元以上,修複任務提前3天完成,一次性試車成功。
嘗到甜頭後,機修車間又“開挂”般的進行一系列自主嘗試:利用廢舊材料和積壓物資自制遠程遙控有軌滑動門,節省費用3萬元,制作加工4.5m*6m攪拌槽,節省加工費用5萬元;自主修複選廠12*13m廣告牌,節省費用5萬元;自制氰二濾布挂架,在原成品基礎上進行3處改進,全部更換預計節省96萬元;利用廢舊鋼材先後制作安裝水處理平台112m²、檢測中心洗車平台82m²、修複兩台閑置的壓濾機并完成安裝與調試,節約各項費用達20萬以上。
“自主加工不僅能節省費用,而且鍛煉了隊伍、提升了團隊的執行力和學習熱情,以後能自己幹決不外包!”機修車間主任劉志文堅定地說。